電機(jī)使用無(wú)取向硅JR電機(jī)鋼磁性能不良分析。
時(shí)間:2019-08-12 19:08
無(wú)取向硅鋼磁性能不良的主要原因是加熱爐加熱溫度偏高。加熱溫度過(guò)高抑制成品再結(jié)晶晶粒長(zhǎng)大,并惡化再結(jié)晶織構(gòu),從而導(dǎo)致磁性能不良。采取降低加熱溫度、減少硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)等措施,有效地解決了50W470 無(wú)取向硅鋼磁性能不良的現(xiàn)象。
50W470 無(wú)取向硅鋼主要應(yīng)用于
電機(jī)鐵芯,用途廣泛、市場(chǎng)廣闊。磁性能是無(wú)取向硅鋼
產(chǎn)品品質(zhì)的重要衡量指標(biāo),但50W470 無(wú)取向硅鋼會(huì)出現(xiàn)磁性能不良的情況,導(dǎo)致客戶生產(chǎn)出來(lái)的電機(jī)等產(chǎn)品性能不夠穩(wěn)定,影響了客戶的使用。
本文主要研究 50W470 無(wú)取向硅鋼磁性能不良現(xiàn)象產(chǎn)生的原因,并有針對(duì)性地提出了改進(jìn)措施,效果良好。
一、 磁性能不良現(xiàn)象
50W470無(wú)取向硅鋼在生產(chǎn)過(guò)程中,正常情況下,沿長(zhǎng)度方向鐵損曲線基本為一條直線,見(jiàn)圖 1 ( a) ,鐵損值( P15 /50) 為 3.1 ~ 3.4 W/kg,相對(duì)應(yīng)的磁感( B50) 大于 1.67 T,總體上磁性能良好。有時(shí)也會(huì)出現(xiàn)鐵損偏高或鐵損整體波動(dòng)的情況。鐵損偏高通常對(duì)應(yīng)較低的磁感,主要有兩種表現(xiàn),一是鋼帶頭、尾鐵損出現(xiàn)嚴(yán)重偏高,見(jiàn)圖 1 ( b) ,帶 頭 鐵損 ( P15 /50) 接近 3.75 W/kg,磁感( B50) 不足 1.66 T; 二是整卷鋼帶鐵損出現(xiàn)明顯的波動(dòng),見(jiàn)圖 1( c) ,波 動(dòng)最高點(diǎn)經(jīng)常大于 3.4 W/kg。這些磁性能不良的產(chǎn)品應(yīng)降級(jí)或判廢,造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。

在50W470 無(wú)取向硅鋼鐵損正常處和鐵損偏高處分別取樣,做金相組織和織構(gòu)檢測(cè)并進(jìn)行分析。金相組織檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)圖 2( a) ,( b) 。圖 2( a) 為鐵損正常的金相組織,晶粒尺寸約為 70 μm,晶粒尺寸比較均勻。圖 2( b) 為鐵損偏高的金相組織,晶粒尺寸約為 50 μm,晶粒尺寸差別較大。對(duì)于再結(jié)晶晶粒,晶界處的點(diǎn)陣是畸變的,晶體缺陷多,內(nèi)應(yīng)力大。平均晶粒尺寸增大,晶界所占面積減小,磁滯損耗降低; 因此,但晶粒尺寸增大,磁疇尺寸增大,渦流損耗增高。為了降低鐵損,晶粒應(yīng)有一個(gè)合適的臨界尺寸。對(duì)于相同牌號(hào)的無(wú)取向硅鋼來(lái)說(shuō),晶粒尺寸減小不利于降低鐵損。

對(duì) 50W470 牌號(hào)無(wú)取向硅鋼鐵損正常樣品和鐵損偏高樣品電機(jī)做織構(gòu)分析,結(jié)果見(jiàn)圖 3( a),( b) 。二者再結(jié)晶織構(gòu)均由{100}( <001> / /ND) ,{111} <112>以及 Goss( {110}<001> ) 等組成。相對(duì)于鐵損偏高的樣品,正常鐵損樣品擁有更強(qiáng)的{100}和較弱的{111}<112>組分,Goss 織構(gòu)強(qiáng)度基本相等。在無(wú)取向硅鋼中,{100} ( <001> / /ND) 面織 構(gòu)高鐵損 P15 /50 降低,因?yàn)樵趝100} 晶面上有兩個(gè)易磁化 <100> 方向;其次是 η ( <100> / /RD) 織構(gòu),在此方向上有一個(gè) <100> 方向。{111} ( <111> / /ND) 面織構(gòu) P15 /50較高,在此晶面上沒(méi)有易磁化的 <100> 方向,{111} <112> 是主要的{111} 織構(gòu)之一。
鐵損偏高樣品的再結(jié)晶晶粒尺寸比鐵損正常樣品的晶粒尺寸小,且均勻性較差,其不利的{111} <112> 織構(gòu)更強(qiáng),有利的{100} 織構(gòu)較弱。

通過(guò)對(duì) 50W470 無(wú)取向硅鋼的化學(xué)成分和生產(chǎn) 工藝進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)鐵損偏高和波動(dòng)的樣品對(duì)應(yīng)的加熱爐二加段、均熱段加熱溫度偏高,尤其是加熱爐兩側(cè)溫度偏高; 另外鐵損波動(dòng)曲線的周期也與水梁數(shù)量吻合,因此可以判斷導(dǎo)致鐵損波動(dòng)的主要原因是加熱溫度過(guò)高。
電機(jī)板坯加熱溫度降低,磁性能得到明顯改善,不但磁感應(yīng)強(qiáng)度得到了提高,而且鐵損也有所降低;反之,加熱溫度增高,磁性能惡化。
電機(jī)硅鋼冶煉過(guò)程中存在的 S,N 等雜質(zhì)元素,它們與合金元素 Mn,Al 分別化合生成 MnS和 AlN。板坯加熱時(shí),MnS 和 AlN 逐漸固溶,在隨后的熱軋過(guò)程中,由于鋼帶溫度降低,其固溶度下降,MnS 和 AlN 彌散析出。板坯加熱溫度越高,其固溶量越多,沉淀析出物數(shù)量也越多,越細(xì)??;板坯加熱溫度越低,不但沉淀析出物數(shù)量越少,而且析出物的尺寸較粗大。 在對(duì)大角晶界遷移的阻礙方面,細(xì)小的沉淀析出物要比粗大的阻礙力大。因此,在成品退火時(shí)要 阻礙晶粒長(zhǎng)大,使成品晶粒細(xì)小,從而使鐵損中的磁滯損耗增加。另外,較高的板坯加熱溫度也使得再 結(jié)晶織構(gòu)中對(duì)磁性能不利的{ 111} <112>組分增多,從而使成品鐵損增加,同時(shí)磁感強(qiáng)度降低。綜上所述,在軋機(jī)軋制能力允許的條件下,加熱溫度越低越好,以防止 MnS 和 AlN 過(guò)多析出。
二、 措施及效果
1) 提高板坯進(jìn)加熱爐溫度,促進(jìn)板坯溫度均勻,減小鐵損波動(dòng);
2) 降低爐氣溫度,加熱溫度嚴(yán)格控制在1150 ℃以下,加熱時(shí)間控制在 200 min 以內(nèi),抑制熱軋過(guò)程中 MnS 和 AlN 的析出;
3) 換輥或
故障期間,硅鋼板坯在加熱爐內(nèi)等待時(shí)應(yīng)停在中位,減輕水梁印溫度波動(dòng)。
通過(guò)采取以上措施,基本上杜絕了50W470無(wú)取向硅鋼磁性能不良的現(xiàn)象,此措施也適用于其他不經(jīng)?;に嚨臒o(wú)取向硅鋼。
三、 結(jié)論
電機(jī)使用50W470無(wú)取向硅鋼磁性能不良主要是由于板坯加熱溫度過(guò)高造成的。板坯加熱溫度過(guò)高造成產(chǎn)品再結(jié)晶晶粒尺寸偏小,同時(shí)增強(qiáng)對(duì)磁性能不利的{111} <112> 織構(gòu),減弱有利的{100} 織構(gòu),從而惡化了磁性能。通過(guò)優(yōu)化加熱工藝等措施,有效地解決了50W470無(wú)取向硅鋼磁性能不良現(xiàn)象。
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