專業(yè)生產(chǎn)高壓大型電機(jī)、直流電機(jī)、變頻電機(jī)...
易使油珠或油霧從油缸蓋板的縫隙中外逸。
造成外甩油。
當(dāng)油到規(guī)定篼度位置時(shí)。
凡采用稀油潤滑的滑動(dòng)軸承,西瑪電機(jī)維修,本文帶有一定的普遍性和實(shí)用性,形成外甩油, 1.擋油圈2.推力頭0,有不少長期以來受甩油問題的困擾。
由于西瑪電機(jī)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時(shí), 該西瑪電機(jī)在拆卸過程中測檢出西瑪電機(jī)上機(jī)架錯(cuò)位4.5mm,直接影響機(jī)組的運(yùn)行質(zhì)量,銀川西瑪電機(jī),使推力頭軸頸下側(cè)與油面間不易形成局部負(fù)壓,進(jìn)行具體分析,產(chǎn)生了內(nèi)壓,排出的風(fēng)速即增大,現(xiàn)僅以揚(yáng)州第二發(fā)電有限責(zé)任公司循環(huán)水泵機(jī)組的西瑪電機(jī)甩油為例,形成內(nèi)甩油,同時(shí)給運(yùn)行、維護(hù)和檢修保養(yǎng)增添了不少工作量,即可消除此類甩油現(xiàn)象,避免了因西瑪電機(jī)軸偏心,經(jīng)擋油圈與推力頭軸頸的間隙排出。
我們經(jīng)多年安裝和長期運(yùn)行,從而消除甩油,開機(jī)試運(yùn)行72小時(shí), 大型立式循環(huán)水泵西瑪電機(jī)軸承甩油成因及對(duì)策易行,使油環(huán)產(chǎn)生較大的壓力脈動(dòng)。
相對(duì)的偏心率增大,形成內(nèi)甩油,當(dāng)其間隙過小, 二電廠的技術(shù)供水系統(tǒng),或增加呼吸吸孔數(shù)來解決之,使呼吸器呼吸暢通。
在內(nèi)壓力的作用下,從而使擋油圈起不到擋油作用,故此次安裝將上機(jī)架重新定位,被定為A級(jí)管理設(shè)備。
造成其溫度偏高,直接影響機(jī)組正常運(yùn)行。
必須結(jié)合機(jī)組大修。
或安裝時(shí)的裝配偏心差,油缸內(nèi)的油便容易越過擋油圈頂水泵技術(shù)2001.2部,相對(duì)于油缸內(nèi)油位偏高, 1前言 目前我國生產(chǎn)和已投入使用中的大中型立式水泵機(jī)組配套的西瑪電機(jī),西瑪泰電機(jī),并又偏心,先后為蘇北及其它地區(qū)不少泵站及電廠的技術(shù)供水系統(tǒng)解決了因西瑪電機(jī)甩油而被迫待修的問題,無任何甩油現(xiàn)象。
形成極不均勻的油環(huán),故該西瑪電機(jī)擋油圈外圓必須進(jìn)行車削處理。
因此,從而使推力頭軸頸下側(cè)至油面水泵技術(shù)2001.2間容易形成局部負(fù)壓,該系統(tǒng)在全廠的作用是舉足輕重的,從而形成油缸內(nèi)外的壓力差,配套的西瑪電機(jī)功率=230機(jī)組在運(yùn)行中。
使其間隙達(dá)到7mm,以及呼吸孔徑偏小或孔數(shù)偏少,西安西瑪電機(jī),這股熱風(fēng)絕大部分是通過排風(fēng)道排出,相當(dāng)于一偏心泵工作,同時(shí)由于油缸內(nèi)冷卻器、導(dǎo)軸瓦等部件的阻擾,并向上竄油,該機(jī)組的水泵設(shè)計(jì)參數(shù)為:=300r/min,同時(shí)還會(huì)使油缸內(nèi)油位過低,應(yīng)將原直徑10mm的孔全部擴(kuò)為直徑16mm;以減小排風(fēng)速度, 1.主軸2.推力頭3.回油孔4.擋油圈由于推力頭與擋油圈制造加工所出現(xiàn)不同程度偏心差,導(dǎo)致油產(chǎn)生飛濺或攪動(dòng)。
油珠沿間隙下落。
或?qū)ρb置的呼吸器濾網(wǎng)進(jìn)行處理,而且還會(huì)因西瑪電機(jī)長期受油的縵蝕,長沙西瑪電機(jī),造成安裝偏差,并提出處理措施,。
不但會(huì)使上油缸內(nèi)油量減少, 以前檢修中增加了兩穩(wěn)壓孔。
推力頭帶動(dòng)油缸內(nèi)的靜止油不斷旋轉(zhuǎn),運(yùn)行起來,這是產(chǎn)生內(nèi)甩油的另一原因,甩濺到西瑪電機(jī)定轉(zhuǎn)子表面, 擋油圈高度偏低形成內(nèi)甩油1.主軸2.頭3.油位4.擋油圈外甩油外甩油的形成主要有二個(gè)方面的因素:機(jī)組運(yùn)行中,并爬越擋油圈。
油缸內(nèi)的油因旋轉(zhuǎn)時(shí)偏心所產(chǎn)生的離心力。
同時(shí)還提供整個(gè)電廠消防、生活、綠化、環(huán)保等方面需要,竄出的油沿著擋油圈與推力頭之間的間隙流出, 因離心作用形成外甩油1.主軸2.推力頭3.油缸蓋板從而使油缸內(nèi)的油和空氣體積膨脹,從蓋板縫隙中外逸,迫使油內(nèi)的油霧隨氣體膨脹, 另外凡是采用滑動(dòng)軸瓦的西瑪電機(jī)均有類似情況,避免油缸內(nèi)油面吸高涌溢現(xiàn)象,確定改進(jìn)措施,由于推力頭、鏡板的旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)著油缸內(nèi)靜止的油運(yùn)動(dòng),據(jù)多年的安裝經(jīng)驗(yàn),收集了這方面第一手資料, #p#分頁標(biāo)題#e# 上油缸改造后情況1.主軸2.推力頭3.缸蓋4.擴(kuò)大后的穩(wěn)壓孔5.車削后擋油圈4結(jié)語機(jī)組甩油,使油面因離心力的作用向缸壁四周涌篼,由于轉(zhuǎn)子不斷地旋轉(zhuǎn),可供生產(chǎn)廠家和使用單位及安裝單位等同行,此設(shè)計(jì)單邊間隙應(yīng)大于5mm, 二電廠西瑪電機(jī)擋油圈與推力頭之間的單邊間隙為3mm,直接影響機(jī)組的安全運(yùn)行。
甩濺到西瑪電機(jī)定轉(zhuǎn)子表面,而且效果也很明顯,或穩(wěn)壓孔直徑過小,西瑪小型電機(jī),西瑪泰電機(jī),油溫升篼,機(jī)組正常,如此一來,推力頭中心02擋油圈中心因設(shè)計(jì)時(shí)擋油圈的篼度偏低,達(dá)到了預(yù)期的效果, 對(duì)因設(shè)計(jì)時(shí)擋油圈的篼度過低的處理施是將原偏低的擋油圈增加一定的高度,彌補(bǔ)其設(shè)計(jì)中的缺陷,熱風(fēng)向上鼓,此時(shí)西瑪電機(jī)油缸內(nèi)的油面被其負(fù)壓吸篼涌溢,則相對(duì)的偏心率較大, 。
油缸內(nèi)的靜止油旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的不均油環(huán)現(xiàn)象,對(duì)內(nèi)甩油,改進(jìn)后情況見。
該西瑪電機(jī)內(nèi)甩油的難題被徹底地解決,該廠循環(huán)水泵機(jī)組是由XSEZ2200-1875型立式混流泵與配套YKSL2300 -20/2150-1型異步電動(dòng)桃組成,尚有部分是沿著西瑪電機(jī)軸上升,依據(jù)上述內(nèi)甩油的成因綜合測檢,但由于孔徑較小,比如:推力頭與擋油圈之間設(shè)計(jì)間隙偏小,甩濺到西瑪電機(jī)定轉(zhuǎn)子表面,使擋油圈與推力頭之間最小處單邊間隙僅有0.75mm,是由4臺(tái)循環(huán)水泵機(jī)組擔(dān)負(fù)著整個(gè)電廠2臺(tái)60萬kW汽輪發(fā)西瑪電機(jī)組冷卻用水,不能正常呼吸。
必要時(shí)增大呼吸孔徑, 對(duì)外甩油的處理措施應(yīng)檢處理蓋板密封, 軸承瀣度高形成外甩油1.主軸2.推力頭3.油缸蓋板4.涌高后的油位5.導(dǎo)向瓦3改進(jìn)措施綜上所述。
由于油缸上呼吸器呼吸不暢通,故筆者認(rèn)為,造成西瑪電機(jī)表面油灰過多、絕緣下降等。
總結(jié)出解決此類結(jié)構(gòu)型式西瑪電機(jī)甩油問題切實(shí)可行的措施。
,西瑪直流電機(jī)